Результаты (
русский) 3:
[копия]Скопировано!
проведя 87 часов, пытаясь контролировать ущерб, оператор решил попробовать на основе волоконно - лечение.The бурильщик вытащил BHA из дыры, а затем использовали метод поставить цементными растворами выдавить с cemnet LCM волокон.цемент, яд был сделан, и цементной линии было давление, успешно испытаны.инженеры определили окончательный показатель давления впрыска и и затем закачивается базу нефти и линии следуют волокна ладена цементными растворами.базовый нефти и часть линии были перемещены, без каких - либо доходов, указывает на по - прежнему потерь.бурение экипаж начал инъекция 200 л / мин. [1] в г / мин потери зоне ниже линейных чистка.в cemnet навозной жижи сразу закрыли потери зоны по прибытии забойные (ниже).когда cemnet навозной жижи до открытого дыру, давление увеличилось с 0,1 мпа до 1,4 мпа [14,5 до 203 ивр].инъекция была остановлена, бурильщик блед от давления через душить и открыл трубу баранов.цемент навозной жижи, остающихся в стрелка, перемещенных из дыры насоса и тяни метод.забойные потери были под контролем, и полный оборот было возобновлено после cemnet протиснуться.оператор испытывает аналогичные позитивные результаты с cemnet волокна для потери контроля, и такой подход стал частью резервного пакет оператора.сочетание таких факторов, как cemnet и losseal лечения используется в аргентине в 2013 г. бурение с частичной потери экипажа при размещении навозной жижи в закреплении операции.из цемента (тос) был 1100 м [3600 FT] ниже ожидаемого уровня, и postjob докладе разницу между фактическими и искусственной давления, указав, что жидкость уступили формации, которая объяснила тос глубину разница.
переводится, пожалуйста, подождите..
